山東寶鑫機(jī)械設(shè)備有限公司
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終冷器工藝流程為:來(lái)自硫銨工段的粗煤氣,并聯(lián)進(jìn)入終冷器,在終冷器上段用32°C循環(huán)水將煤氣由~55°C降到~37°C,循環(huán)水溫度升至40C,然后進(jìn)入終冷器下段,在下段經(jīng)16°C制冷水冷卻后,煤氣由37°C降到27~25°C,并從底部流出,制冷水溫度升至23°C。煤氣經(jīng)終冷器冷凝所得的冷凝液進(jìn)入冷凝液水封槽,然后溢流至冷凝液貯槽,由冷凝液泵循環(huán)至終冷器_上下段噴淋,多余部分送至冷鼓工段氣液分離器前荒煤氣管。冷鼓送來(lái)的熱氨水也可送至終冷器上下段噴淋。
除奈降溫效果
因沒(méi)有設(shè)置專(zhuān)門(mén)的除萘塔,終冷除萘對(duì)后續(xù)甲醇工段異常重要。
經(jīng)以上數(shù)據(jù)看,直冷式除萘效果較好。終冷器煤氣降溫效果,因負(fù)荷大,循環(huán)水制冷水本身水溫偏高,造成目前終冷后煤氣溫度高于規(guī)定值;而一期的因新增加制冷站,換熱效果較為明顯,基本在規(guī)定值范圍以下。
部分密封墊脫離密封槽,密封墊里有臟物,或者是密封墊損壞、老化也會(huì)引起外漏。發(fā)現(xiàn)外漏后在外漏部位做好標(biāo)記,然后將終冷器解體逐一排查,當(dāng)密封墊脫離密封槽時(shí)應(yīng)重新裝配,如果是損壞或老化引起的應(yīng)更換新墊片和板片,還應(yīng)定期清理密封墊。
板片發(fā)生變形,組裝錯(cuò)位引起跑墊會(huì)導(dǎo)致外漏。此時(shí)需要將油終冷器進(jìn)行解體,修理板片變形部位,或者更換新板片,如沒(méi)有備用板片,可以將變形部位的板片暫時(shí)拆除后再重新組裝使用,一旦有備用板片時(shí)應(yīng)立即更換新板片。